Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Топ:
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Интересное:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
2017-06-02 | 105 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Вибрация ГЦН продолжает увеличиваться. Насосы петли «В» вибрируют больше, чем насосы петли «А». Кроме того считается, что ПГ «В» поврежден. Отключены оба циркуляционных насоса петли «В» реактора.
01:27 ПГ "В" был отключен со стороны первого контура. Одновременно следовало прекратить подачу в него питательной воды.
01:31 Наблюдался значительный всплеск истечения пара из ПГ "А", а затем быстрое уменьшение образования пара. Причиной этому была ошибка оператора, который направил весь поток питательной воды в отключенный ПГ "В" и допустил "запаривание" ПГ "А".
Заметив, что сигнал уровня в ПГ «А» зашкалил за нижний предел, оператор перенаправил питательную воду из «В» в «А». В результате плотность пароводяной смеси на всасе ГЦН петли «А» увеличилась и их вибрация существенно усилилась.
01:41 Из-за сильной вибрации операторы отключили оба ГЦН петли «А» первого контура.
В результате принудительная циркуляция через реактор и парогенератор прекратилась полностью. В результате обезвоживания первого контура естественная циркуляция к этому моменту уже была невозможна. Вода, подогреваемая в активной зоне, продолжала выкипать, а пар «уходил в свисток». Охлаждение орошением осталось единственным средством отвода тепла от топлива в реакторе.
Уровень питательной воды в ПГ со стороны второго контура есть, но она практически не испаряется, поскольку в отсутствие циркуляции со стороны первого контур тепло из первого контура в ПГ практически не поступает.
01:42 Показания импульсных каналов контроля потока нейтронов возрастали и к этому моменту увеличились в 100 раз относительно состояния непосредственно после останова реактора. Было начато аварийное борирование, чтобы предотвратить самопроизвольный разгон реактора. В действительности увеличение скорости счета не было результатом уменьшения подкритичности. Уменьшилось экранирование внезонных датчиков нейтронов в результате уменьшения плотности воды.
01:52 Показания внутризонных термопар зашкалили при 371ºС. Операторы полагали, что все Ok, поскольку температура на возврате из ПГ в петли циркуляции зашкалила за нижний предел, а разность температур забора и возврата оставалась постоянной. равной 299ºС. (разность между зашкалом вверх и зашкалом вниз). Операторы не осознавали, что естественной циркуляции нет. Показания уровня в КО по-видимому не вызывали беспокойства, то есть довольно плотная пароводяная смесь в КО была.
02:00 В 06:00 пришла на работу новая оперативная смена.
02:14 Операторы новой смены осознали, что сбросной клапан КО застрял в открытом положении и закрыли задвижку, блокирующую «зависший» сбросной клапан. Оператор Е. Фредерик сообщил президентской Комиссии, что они закрыли блокировочный клапан "потому, что он и его товарищи не могли придумать ничего другого".
Движение пароводяной смеси из реактора в сторону КО прекратилось. Сигнал уровня в КО сразу же зашкалил вниз (на удивление операторов). Пар и вода гравитационно отсепарировались. Орошение прекратилось
Первый контур был обезвожен настолько, что после прекращения орошения в результате сепарации пара и воды вода осталась только на самом дне активной зоны. Давление начало расти (испарялись остатки воды в активной зоне).
Именно в этот момент началось серьезное повреждение топлива (см. «Расплав» на 150 минуте (02:30)). Быстро заполнить корпус до уровня выше верха активной зоны в принципе невозможно, да и операторы не спешили увеличить подачу воды из САОЗ.
Как разрушался реактор в этих условиях, смотри на следующих картинках «Расплава». Расплав, стекая до уровня воды, покрывался коркой. Когда вода поднялась выше зоны расплава, он покрылся коркой полностью. Теплоотвод от расплава к воде через корку был ничтожным, а остаточное тепловыделение в нем продолжалось. Температура внутри расплава достигала нескольких тысяч градусов.
02:18 Подачу воды от САОЗ высокого давления увеличили, и, по-видимому, открыли задвижку, блокирующую СККО, выпустив в контайнмент радиоактивный пар и водород из корпуса разрушенного реактора
02:20 Наблюдался быстрый рост радиоактивности в помещениях реактора, Пробоотборные датчики аэрозольной активности внутри контайнмента увеличили показания и ушли в зашкал. Другие датчики радиационного контроля внутри контайнмента и вспомогательного здания сделали то же самое.
2:30 Давление в реакторе снизилось до 49 кгс/см2. Автоматически запустились насосы САОЗ среднего давления, подающие борированную воду из бака перегрузки в первый контур.
авария на втором энергоблоке аэс три майл айленд
ЦНИИАТОМИНФОРМ, Перевод № 1993
Т.Б. Малоне и др. Оценка инженерно-психологических факторов конструирования пультовой и поведения операторов на АЭС Три Майл Айленд-2.
Источник: NUR EG/CR-1270, January 1980, vol. 1, pp. i-vi, 1-133. U.S. Nuclear Regulatory Comission, Washington, USA. T.B. Malone et.al. Human Factors Evaluation of Control Room Design and operator performance at Three Mile Island-2.
«Атомная энергия», т. 47, вып. 1, июль 1979. Об аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд-2».
Для выяснения причин этой аварии президентом США Д. Картером была создана Президентская Комиссия в составе 12 специалистов под председательством профессора Дж. Кемини, составившая о своей работе довольно обширный доклад.
Авария на TMI-2, начавшаяся в 4 ч 28 марта 1979 года, квалифицируется как авария с потерей теплоносителя LOCA(обезвоживание). Истечение теплоносителя из первого контура через сбросной клапан компенсатора объема (СККО) привело к быстрому падению давления в системе первого контура и повреждению активной зоны. При этом радиоактивный теплоноситель первого контура проник во вспомогательные помещения, что явилось причиной выбросов активности в атмосферу.
Потеря теплоносителя в активной зоне сопровождалась целым рядом проблем, которые привели к значительной временной загрузке операторов и значительно усложнили процесс диагностирования основной аварии.
Схематический продольный разрез АЭС «Три-Майл-Айленд-2»:
1 - реактор; 2 - насос сточных (трапных) вод; 3 - сбросный бак; 4 - предохранительная диафрагма; 5 - запорный вентиль; 6 - защитный корпус; 7 - предохранительный клапан;
8 - компенсатор объема; 9 - парогенератор; 10 – клапан для сброса пара в атмосферу;
11 - главный паропровод; 12 - вспомогательное здание; 13 - сточные (трапные) воды;
14 - насос аварийной системы питательной воды; 15 - трубопровод питательной воды; 16 - машинный зал; 17 – турбина; 18 - конденсатор; 19 - эжектор; 20 - питательный насос; 21 - трубопровод от аварийного источника питательной воды.
Авария реактора PWR (типа ВВЭР) мощностью 885 МВт энергоблока № 2 на АЭС TMI (АЭС на трехмильном острове р. Сэсквихана) в Пенсильвании (США) произошла 28 марта 1979г. в среду в 4 ч 36с. В результате была расплавлена верхняя часть активной зоны, вследствие чего восстановление самого реактора стало невозможным.
Этот реактор имел два прямоточных парогенератора с перегревом пара и работал при давлении в первом контуре 152 кгс/см2. Поддержание этого давления осуществлялось с помощью парового объема, в верхней части присоединенного к первому контуру 1 компенсатора объема 2 (см. рисунок). Наверху компенсатора объема 2 расположен сбросной клапан 4 с электрической схемой управления, автоматически открывающийся при повышении давления до 158 кгс/см2. Кроме того, имелся другой, нормально открытый, блокировочный клапан 3, расположенный под предохранительным, который необходимо закрыть в случае неполадок со сбросным клапаном.
Реактор изготовлен фирмой Бабкок-Вилкокс. Эксплуатировалась АЭС компанией "Метрополитен Эдисон" – ее совладельцем.
Реактор впервые выведен на критичность в марте 1978 г., дал первый ток 15 марта и с 30 декабря находился в коммерческой эксплуатации.
При аварии реактором и энергоблоком в целом управляли операторы Е. Фредерик и С. Фост. Кроме того, на пульте управления были начальник смены энергоблоков № 1 и 2 У. Зеве и начальник цеха Ф. Шейман.
Персонал смены выполнял обычную рутинную операцию по перемещению отработавшей ионообменной смолы из одного из фильтров конденсатоочистки в сборный регенерирующий бак. Оборудование, применяемое при выполнении этой операции, имеет пневматическую и гидравлическую части.
В ходе этой операции обратный клапан в воздушной линии завис в открытом положении – вода попала в линии пневматической части системы. В этой ситуации возникает угроза «упускания» ионообменной смолы в питательный тракт. Все фильтры конденсатоочистки блокируются, и подача конденсата прекращается полностью (в Пенсильвании 4 часа 00 минут 36секупд).
ЧЧ:ММ:СС События
00:00:00 В соответствии с регламентом по исчезновению напора конденсатных насосов отключились оба главных питательных насоса и турбина, была выдана команда на останов реактора.
00:00:00 Вспомогательные (аварийные) питательные насосы включились на рециркуляцию. Для начала подачи воды от них в парогенераторы требовалось появление сигнала «Уровень в парогенераторах ниже уставки 762 мм».
00:00:03 Давление достигло уставки срабатывания сбросного клапана компенсатора объема (СККО), равной 158 кгс/см2 (давлении в норме – 152 кгс/см2). СККО открыл поступление пароводяной смеси в барботер.
Пар из верхней части КО через открытый СККО вылетел в барботер и КО заполнился водой первого контура по самый СККО. После СККО (дроссель) контурная вода превращалась в пар.
00:00:08 Поглощающие стержни полностью введены в реактор. Тем не менее, давление в первом контуре реактора продолжало расти и достигло 166 кгс/см2.
00:00:12 Давление в контуре снизилось до 155 кгс/см2 при этом клапан 7 должен был закрыться. Команда «закрыть» сформировалась, но клапан остался в открытом положении.
Сигнализатор положения «открыт/закрыт» отображал соответствующие команды, а не фактическое положение клапана. Эта техническая ошибка «дизайнеров» вела операторов в заблуждение и стала исходной точкой принятия ошибочных решений.
Средства отображения других измеряемых параметров, отражающих сброс теплоносителя из компенсатора объема в барботер (температура в трубопроводе за клапаном, температура в барботере, уровень в барботере), были размещены в задней части БЩУ и представляли собой индикаторы, а не самописцы. Невозможность получить информацию об истории процесса была еще одной ошибкой «дизайнеров».
00:00:28 Сигнал датчика уровня в парогенераторе снизился до уставки 762 мм, регулирующие клапаны аварийной подачи питательной воды открылись, но запорные задвижки на напоре этих насосов оказались закрытыми и заблокировали аварийную подачу питательной воды в парогенераторы.
Работа на мощности с закрытыми изолирующими задвижками системы аварийной подачи питательной воды запрещена. Их забыли открыть после предпускового опробования аварийных питательных насосов.
00:00:30 Появился аварийный сигнал повышения температуры за сбросным клапаном компенсатора объема (еще один в ряду появившихся ранее).
Температура в сбросной трубе за этим клапаном была выше нормы задолго до возникновения аварийного процесса (по инструкции не выше 55°С). Температура в 90°С указывает на наличие утечки через предохранительный клапан. Клапан действительно «подтекал» и устранить протечку на работающем энергоблоке не было возможности. Операторы «привыкли» к тому, что предупредительный сигнал повышенной температуры «висел» постоянно.
00:00:40 Появился аварийный сигнал снижения уровня в парогенераторах.
00:00:41 Тем не менее, в этот период парогенераторы выкипая продолжали отводить тепло из контура охлаждения остановленного реактора и объем воды в контуре уменьшался. Когда уровень в компенсаторе объема снизился до 401,32 см, оператор реактора (по-видимому, принимая во внимание, что давление снижается одновременно со снижением уровня в КО, а это признаки аварии с потерей теплоносителя) включил второй (В) из трех (А, В, С) насосов системы подпитки первого контура высокого давления.
00:01:45 Остатки питательной воды в обоих парогенераторах выкипели досуха. Основной путь отвода остаточного тепловыделения от активной зоны перестал действовать. Отвод тепла продолжался только через застрявший в открытом положении сбросной клапан компенсатора объема.
00:02:02 Оператор обнаружил, что уровень в парогенераторе упал до 254 мм, что соответствует обезвоживанию. В этот момент он перешел на ручное управление задвижками 11А и 11В и дал вторичную команду на открытие но поскольку задвижки 12А и 12В были закрыты это действие было безрезультатным.
00:02:02 В результате сброса тепла и массы теплоносителя транзитом через компенсатор объема в открытый сбросной клапан давление в первом контуре снизилось до уставки автоматического включения системы аварийной подпитки первого контура высокого давления (114,8 кгс/см2). По этому сигналу заработали насосы А и С. Ранее включенный насос В получил сигнал автоматического отключения. Работа всей группы аварийных насосов может привести к переопрессовке первого контура, поэтому алгоритм выбора стартовой комбинации аварийных насосов был спроектирован так, чтобы «ослабить » такую возможность.
00:03:13 По показаниям уровнемера КО уровень в КО в этот момент был на верхнем пределе или за пределом шкалы прибора (0-1000 см).
В соответствии с обучением признаком аварии с потерей теплоносителя для операторов было снижение уровня в КО и снижение давления в первом контуре. В данном случае уровнемер КО в зашкале, а давление снижается.
В условиях течи через СККО уровень в КО не является адекватным показателем общего содержания теплоносителя в первом контуре. Однако в соответствии с обучением операторы продолжали рассматривать уровень в КО как надежный показатель заполнения первого контура водой.
Процедуры обучения и инструкции предписывают строгий контроль уровня в КО, чтобы не допустить его полного заполнения. Если первый контур и компенсатор объема действительно заполнены водой, то насосы, работая на «жесткий» контур, вызовут его переопрессовку.
Операторы, игнорируя факт снижения давления, приняли решение уменьшить подачу воды из системы аварийной подпитки высокого давления в I контур, надеясь вернуть уровень в КО к норме.
Начальный расход аварийной подпитки составлял 136,2 м3/ч. Чтобы «поддержать» уровень в КО в «регламентном диапазоне» операторы отключили один из двух насосов, а подачу другого уменьшили до 5,675 м3/ч.
00:03:26 Появился аварийный сигнал повышения температуры в барботере.
00:05 Давление на выходе из реактора снизилось до 94 кгс/см2.
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!